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试议跳闸基于实例论跳闸故障查找

最后更新时间:2024-03-24 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:33913 浏览:157496
论文导读:,出口合上1100母联开关。23时19分31秒,1112南刘线两侧纵差保护动作,1112南刘线两侧开关跳闸。23时19分32秒,1112南刘线保护重合闸动作,开关重合成功。23时19分33秒,1112刘南线保护重合闸动作,开关未动作合闸。故障类型:BN,测距0.871KM。23时19分32秒,刘家堡变10kV备自投动作,出口合上100母联开关。

3.2处理过程 

摘要 本文通过对1112南刘线保护跳闸事件的分析,结合笔者工作经验,提出了改进措施和建议,为进一步提高了线路保护的运行和维护水平提供了参考。
关键词 跳闸;保护;防范措施
A 文章编号 1674-6708(2013)82-0155-02
“十二五”期间,大能源基地的建设日益成为我国能源结构转型的重要一环,能源送出线路的铺设也在紧锣密鼓地筹备。国家电网公司在新疆规划建设我国电压等级最高的输电线路――±1100千伏特高压输电工程,这也是此前国网公司规划的“三纵三横”特高压线路中十一项直流输电线路之一。输电线路作为电网的骨架,其重要性不言而喻。
本文结合实例,针对输电线路较长发生的跳闸事故进行了分析。
1 输电线路发生跳闸的主要原因
根据相关数据分析,引起输电线路故障跳闸的主要原因包括气候因素(如:雷害、污闪、大风、洪水等)、非气候因素(如:鸟害、外力、树竹等)、设备因素、人为因素等等。

1.1 跳闸的气候因素

污闪的季节性和地区分布较明显。相比雷击线路跳闸,污闪造成的线路跳闸并不突出,但季节与地区分布较明显。针对季节性故障,需做好季节性防污闪工作,加强输电线路防冻、防覆冰和防风等工作源于:论文网站大全www.7ctime.com

1.2 跳闸的非气候因素

外力破坏线路跳闸的原因基本因人类活动造成,且呈上升趋势,大部分为经济开发区、农田改造区及公路等有关公共设施建设的施工机具引起。

1.3 其他原因

另外,有一小部分线路跳闸是由于其他原因,诸如:母线故障、自动装置动作等引起的,还有部分线路跳闸,因巡线无结果而原因不明。
2跳闸前运行方式

2.1南山变运行方式

1121南西线运行,带全站负荷,1112南刘线运行,1112南刘线转带刘家堡变1#主变负荷,110kVI、II段母线并列运行;1#主变运行、2#主变运行;10kV I、II段母线分列运行。

2.2刘家堡变运行方式

1112刘南线运行、1111刘安线运行;110kVI、II段母线分列运行;1#主变运行、2#主变运行;10kV I、II段母线分列运行。
3 跳闸经过及处理过程

3.1跳闸经过

2012年4月5日20时28分37秒,1112南刘线两侧纵差保护动作,1112南刘线两侧开关跳闸。20时27分38秒,1112南刘线保护重合闸动作,开关重合成功。20时27分39秒,1112南刘线保护重合闸动作,开关重合成功。故障类型:AB,测距

1.372KM。

20时28分39秒,刘家堡变110kV备自投动作,出口合上1100母联开关。
23时19分31秒,1112南刘线两侧纵差保护动作,1112南刘线两侧开关跳闸。23时19分32秒,1112南刘线保护重合闸动作,开关重合成功。23时19分33秒,1112刘南线保护重合闸动作,开关未动作合闸。故障类型:BN,测距0.871KM。
23时19分32秒,刘家堡变10kV备自投动作,出口合上100母联开关。

3.2处理过程

2012年4月5日20时28分第一次事故跳闸,20:46分接运行通知,21:30分赶到现场。检查并上报保护动作情况,打印跳闸报告。刘家堡侧检查110kV备自投装置。
2012年4月5日23时19分第二次事故跳闸,23:29接运行通知,24:00分赶到现场。检查并上报保护动作情况,打印跳闸报告。刘家堡侧检查1112开关分合闸。
4保护动作情况分析
2012年4月5日20时28分37秒856毫秒, 1112南刘线发生AB相短路故障,故障电流5.6KA。1112南刘线两侧纵差保护动作,1112南刘线两侧开关跳闸,28分37秒876毫秒,切除故障。重合闸动作,开关重合成功。刘家堡变110kV备自投由于逻辑缺陷,动作合上1100开关。南山变故障录波器正常启动。(详细数据见录波报告)
2012年4月5日23时19分31秒412毫秒, 1112南刘线发生A相接地故障,故障电流7.77KA。1112南刘线两侧纵差保护动作,1112南刘线两侧开关跳闸,19分31秒432毫秒,切除故障。重合闸动作,南山变侧开关重合成功,刘家堡变侧开关合闸铁芯第一次重合动作后返回不到位,第二次重合未动作。刘家堡变10kV备自投由于I段母线失压,动作合上论文导读:
100开关。南山变故障录波器正常启动。在两次110kV线路故障同时,南山变10kV电压受故障影响电压降低,最低的B相电压3.97KV。南山变站用系统检测到电压降低,备自投动作跳开2号进线开关,和上联络开关。待电压恢复后,跳开联络开关,合2#进线开关。由于2号进线开关分闸不到位,未能合上。柳泉开关站站用系统是由南山10kV转带的,由于检测到电压降低,低压进线开关跳闸,由于站用低压开关把手在手动位置,故未能备投成功。
这两次保护动作主要原因是由于1112南刘线线路故障导致线路保护动作,线路保护动作正确。110kV备自投动作不正确,经检查为备投逻辑存在缺陷。主要是由于备自投逻辑删除了跳失压开关的逻辑,这样导致备自投不能躲过重合闸时间。刘家堡变1112开关未动作,经检合闸铁芯第一次重合动作后返回不到位,第二次重合未动作。
5防范措施
1)加强保护程序修改流程中的监督环节,特别是加强调度单位对保护程序修改各环节的监督。另外在条件允许的情况下,尽量使用保护厂家常规程序,减少特殊程序保护装置的使用。加强24小时值班力量,从组织、技术、安全等方面周密安排,开展保电事故预想,组织反事故演习。对所有主线路进行巡视检查,消除隐患,并制定《电网事故应急抢修预案》,细化电网安全事故应急预案,编制节日期间保电方案,增强安全供电的技术保障能力,全面落实电网应对自然灾害措施。
2)加强标准化作业指导书的审核及监督执行工作,明确各级人员责任。由于标准化作业指导书项目编写不全导致工作出现问题的,各级人员均有责任。由于标准化作业指导书项目执行不到位导致工作出现问题的,现场工作人员承担主要责任。对跨铁路的110千伏和220千伏线路安排专人24小时值守,同时对交通大动脉输电线路增加巡视次数。进行输电线路的绝缘子测试,从而有效杜绝因绝缘子放电引起的跳闸事故发生。
3)加强现场监督,对作业人员的保护装置全项目试验进行监督。