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小水电对配电网运行高电压影响分析-

最后更新时间:2024-09-12 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:12213 浏览:48486
论文导读:
【摘要】文章首先介绍高电压的形成原因,分析10 kV 线路双向自动调压器的安装,详细分析转移小水电负荷,加强运行管理, 改变无功功率进行调压。
【关键词】小水电;密集;高电压质量;无功功率
前言
我国水利资源丰富,充分开发利用水电资源,对于整个电网和国民经济的发展具有重大的作用。但是,随着小水电的建设规模和装机容量的迅速扩大,对电力部门电能的节约和电压质量的改善提出了更高的要求。山区配电网调节能力普遍较薄弱, 特别是在丰水期,小水电发出的电能无法就地平衡,部分小水电密集区域的高电压问题已严重影响了居民的生产生活用电。下文具体谈谈小水电密集区域的高电压问题,提出解决配电网的高电压问题方案。

1.高电压的形成原因

小水电引起高电压问题主要发生在丰水期,由于部分区域小水电开发较为集中,总装机容量较大,而水电资源丰富的区域一般经济都不发达,负荷密度小,丰水期小水电发出的电能无法就地进行平衡,引起线路末端电压升高。
(1)小水电接入10 kV公用线 ,引起区域性10 kV线路负荷倒送。10 kV公用线往往是首端线径粗,末端线径细,而小水电一般接入10 kV公用线的末端。当枯水期时,线路能保证末端供电需求,当丰水期时,潮流发生变化,首末倒置,其末端线路线径便成为负荷输送瓶颈,从而导致高电压。
(2)小水电总装机容量较大时,会采取 35kV专线接入就近的35kV 变电所。 当小水电的负荷无法在本变电所供电区域就地平衡时,负荷将向上级电源倒送,从而抬高了变电所的 35 kV 侧母线电压, 造成整片区域高电压。
(3)小水电管理问题。小水电建设时,为获准接入10kV公用线,有意将报装容量降低,而实际安装时则提高装机容量,而供电线路的接入设计余量不足,从而造成高电压。小水电引起高电压问题涉及面广,采取单一调压手段已无法满足电压调整需求,需充分利用系统各级设备的调压裕度,充分利用新技术、新设备,克服单一调压方式的局限性,提高农网电压调控能力,改善供电质量。

2.10 kV 线路中安装双向自动调压器

2.1 安装自动调压器的必要性

以某10 kV 东方 172 线为例,在线路中部和末端有水电站 7 座,总装机容量达到4 830 kW。据运行数据显示,枯水期小水电停运,线路末端电压根据压降计算只有 8.167 kV 左右,不能满足用户的用电质源于:论文网www.7ctime.com
量需求。丰水期变电站出口电压为 11.045 kV,线路上的小水电除了满足周边用户用电之外,还向主电网输送一部分电能,末端电压最高时超过12kV,相应提出安装线路自动调压器的治理措施。
双向自动调压器能针对双向供电或多电源供电系统自动识别潮流方向,通过跟踪输入电压的变化,来自动调整三相有载分接开关的档位,在±20%的范围内对输入电压进行双向自动调节 ,保持输出电压稳定。

2.2 调压范围的选择

枯水期时安装点的电压在 8.8kV左右,丰水期线路电压最高为 12kV 左右,安装点处的电压约11.5kV,此时需要降低调压器的二次侧输出端电压(调压器靠近变电站的一侧是一次侧,靠近水电站的为二次侧),小水电站出口电压即可相应降低,保证线路上的电压合格。综合考虑枯水期和丰水期的实际情况,调压器调节范围可选择为-15%~+15%。丰水期时, 通过调节后调压器输出端最低可以调节至 10kV,因此调压器二次侧输出端的电压只需达到10kV既可保证将电能向主网输送,小水电站又不必将电压升得很高,同时可保证沿线用户的电压合格。

2.3 特点和适用条件

此方案既能解决由于线路半径过长引起的低电压问题,又能解决小水电引起的高电压问题,同时相对于线路改造来说,投资较小、安装简单,可以解决区域性电压质量问题。但是采用自动调压器在解决高电压问题时,其二次侧电流要增大,需要对线路载流量进行计算,避免发生线路超载引起故障。
线路调压方式适用于小范围内小水电比较集中、装机总容量较大且区域内负荷倒送引起的高电压问题。其改造方案适用于供电半径较长(15km),线径较细,功率因数大于0.9,暂无线路改造计划,或改造代价过大,短期内暂无资金实施35kV变电站布点改造,末端配电台区低压用户枯水期电压偏低,丰水期电压高,采用变电站调压方式难以满足供电质量要求的 10 kV线路。

3.转移小水电负荷

3.1 转移负荷后的效果

新建 10 kV 线路,将小水电密集区域内的小水电负荷集中转接入附近小水电较少的10 kV公用线,通过负荷转移就地平衡的方式,解决高电压问题。
例如某区域小水电非常密集,采用10kV公用线接入的小水电有7座,总装机容量3690 kW,而10kV 输电线路线径为 LGJ-50 导线。 根据监控数据显示,丰水期时末端低压用户电压达到495V, 高电压问题严重。通过分析小水电分布情况, 新建1条10k线路,将其中1条10 kV支线(挂接了3座小水电,总装机容量2160 kW)改接至距离最近的10 kV线。 新建线路采用LGJ-120 导线,提高线路输送能力。项目改造完成后, 根据现场检测数据显示,在丰水期低压用户电压为 405V,改造效果非常好,解决了该区域整体的高电压情况。同时通过负荷就地平衡,用户的电压质量也有所提高,并降低了线路损耗。

3.2 实施建议

此方案通过负荷转移进行就地平衡,不仅能解决高电压问题,同时还能提高其他线路的电压质量,降低线损,在解决高电压的同时还能获得一定的经济效益。
采用转移小水电负荷解决高电压问题, 适用于小水电分片布置,具备负荷转移条件的区域,同时转接入线路与小水电距离不能太远,负荷与小水电负荷要相匹配,能够实现负荷就地平衡。新建转接线路不能太长,距离不要超过10km。在实施前要充分论证负荷转移可行性,对转移线路通道进行勘查,确定具体转移的小水电范围。其次要对接入线路的负荷情况进行分析,确保负荷能就地平衡, 避免引起另一条线路高电压。同时,要对改造工程进行经济性分析,在提升电压质量同时力求产生经济效益。