免费论文查重: 大雅 万方 维普 turnitin paperpass

320MW电厂锅炉飞灰含碳量过高分析及优化-

最后更新时间:2024-02-17 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:26711 浏览:120531
论文导读:
【摘要】分析淮北国安电力有限公司2*320MW锅炉飞灰含碳量过高的原因,并提出了增设卫燃带,合理配比

一、二次风,调整煤粉细度,调整出口氧量等优化措施,经改造取得满意效果。

【关键词】锅炉;效率;飞灰含碳量;优化
引言
现在电力工业中,燃煤锅炉的安全性经济性一直是电厂最重视的问题。随着我国电力行业改革的不断深入,“厂网分开,竞价上网”的运行机制已成为必然。对电厂而言,保障机组安全经济运行,提高锅炉燃烧效率,增能降耗是其能够持续发展的基本前提。
国安电力有限公司两台320MW电厂锅炉为亚临界、一次中间再热、自然循环、全悬吊、半露天布置、平衡通风、固态排渣、燃煤汽包锅炉。采用四角切圆燃烧、中间储仓式热风送粉。布置有送风机,引风机及一次风机各两台。炉膛燃烧烟气依次经过分隔屏过热器,后屏过热器,高温过热器,高温再热器,省煤器,空气预热器以及电除尘器和脱硫装置,炉膛中燃烧器

一、二次风相间布置,一次风喷口有周界风对喷口冷却。

该电厂属于调峰机组,负荷变化频繁且负荷率较低。近年来运行经济性一直较差,煤耗一直居高不下,化学不完全燃烧损失和机械不完全燃烧损失过大,尤其是飞灰含碳量达到8%以上,远远超过设计值。造成锅炉燃烧效率下降,发电煤耗升高。
1 飞灰含碳量过高的原因分析
经过对锅炉的实际工况及运行情况等方面进行分析,并采用锅炉热态实验,总结出飞灰含碳量过高的原因。

1.1 该锅炉燃烧煤质偏差,燃烧煤粉煤质(年内平均值)分析如下:

1.2 炉运行负荷偏低

该锅炉较长时间都是在50%-70%MCR之间运行且负荷变化大。在较低的锅炉负荷时,炉温较低,挥发份释放速度慢,虽然煤粉在炉内停留的时间稍长些,但燃烧是在极为不利的条件下进行,故飞灰含碳量较高。

1.3 炉膛温度偏低

炉膛设计温度为1100摄氏度,而实际测试温度只有800摄氏度,由于燃用含挥发份低的煤种,自身着火及燃烧就相当困难,又在温度低的炉膛内燃烧,这样一来,燃烧条件更加恶劣,飞灰含碳量急剧升高。

1.4 锅炉配风不合理

二次风速较低一次风速较高,为了避免一次风管堵塞,加大了一次风速和风率,使二次风量相对减少,造成燃烧后劲不足,燃烧不充分,同时二次风速较低,使二次风刚性减弱,空气与煤粉不能充分混合,燃烧易受扰动,不稳定。

1.5 三次风带粉量偏高

由于三次风布置在燃烧器最上部,带粉量过高直接影响到飞灰含碳量。正常情况下,三次风携带的煤粉量只有10%-15%,据测试粗细粉分离器的效率都低于设计值,且正常运行中排粉机调节开度过大,导致三次风带粉量偏高。

1.6 正常运行中煤粉细度偏大

运行中制粉系统通风量过大,粗粉分离器轴向挡板可调性差,各挡板开度不一致,使煤粉均匀性差,造成较粗的煤粉量增加,增加了煤粉繎烬的难度,使飞灰含碳量增加。
2 降低飞灰含碳量的优化措施

2.1 增设卫燃带

在燃烧器标高附近,四周的水冷壁管敷设卫燃带。当燃用挥发份低的煤粉时,卫燃带可以降低被覆盖水冷壁的吸热量,提高燃烧区域的温度,使煤粉充分燃烧增强燃烧区域的稳定性,还可以提高再热气温,增强锅炉效率。

2.2 调整煤粉细度和一次风粉的均匀性

从粗粉分离器的内部对其实际挡板开度进行校核,保持粗粉分离器开度均匀,并调小挡板开度,降低煤粉细度。通过监测一次风粉混合物的温度和浓度,对给粉机逐个进行调节,使各燃烧器风粉浓度趋于一致,炉内火焰分布更为合理,优化燃烧。

2.3 运行人员经过多年的燃烧经验,总结以下几点,有效的降低了飞灰含碳量。

2.3.1 锅炉具备“C”型燃烧方式条件,应采用“C”型燃烧方式,不具备“C”型燃烧方式条件,应采用“△”型燃烧方式或“对冲”燃烧方式。
2.3.2 采用“C”型燃烧时,各层给粉机转速偏置要加大,保证中间层给粉机转速最高,但A层给粉机转速任何情况下不得低于500转/分,在煤质不好的情况下应适当提高给粉机转速。
2.3.3 在采用“对冲”燃烧方式时,下组燃烧器上摆不得低于36%,上组燃烧器下摆不得高于60%。
2.3.4 采用“C”型燃烧方式或“对冲“燃烧方式时,主燃烧区域二次风量要加大,二次风压力应保证

1.3KPa—8 Kpa(随负荷增加逐渐提高二次风压力)。

2.3.5 OFA二次风挡板控制在10—60%开度(随负荷增加挡板开度逐渐增加)。
EX二次风挡板开度应根据E层给粉转速控制在25—50%开度(随给粉转速增加挡板开度逐渐增加)。E层给粉机停运后,EX二次风挡板应关闭,DE层二次风挡板随D层给粉转速的下降应适当关小。
2.3.6 控制排粉机电流不能大于60安培,适当开大磨煤机再循环,减少三次风进入炉膛的量。

2.3.7 在保证不堵粉管的情况下,一次风压尽量设低。

2.3.8 保证磨煤机出口温度120摄氏度左右。

2.3.9 保证有足够的过剩空气系数,氧量不能过低。

3 结论
飞灰含碳量是反应锅炉燃烧安全性与经济性的重要指标。
本文提出了影响飞灰含碳量的原因,提出合理的优化措施,经过实践效果非常明显,炉膛燃烧稳定。飞灰含碳量也有原来的8%左右降到1%-3.8%,锅炉效率也相应提高。通过优化及一系列措施保证锅炉在低负荷下安全运行,而且降低了燃烧成摘自:7彩论文网写论文www.7ctime.com
本,产生了很高的经济效益。
参考文献:
代朝辉 《锅炉运行》
陈庚 《单元机组集控运行》